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本文作者:張彥海1周昊峰2劉君3作者單位:1中聯(lián)西北設(shè)計(jì)院2陜西智遠(yuǎn)環(huán)保工程有限公司3山東泰開(kāi)高壓開(kāi)關(guān)廠電鍍車(chē)間
工藝流程簡(jiǎn)介
1流程選定
根據(jù)該廠廢水水質(zhì)情況,我院決定對(duì)該廠電鍍廢水采取分類(lèi)收集,分別預(yù)處理后,再綜合處理的策略,采用雙氧水(H2O2)氧化氰、焦亞硫酸鹽(Na2S2O4)還原鉻的經(jīng)典化學(xué)法,配置pH/ORP自動(dòng)控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)藥劑的自動(dòng)投加,處理工藝見(jiàn)圖1:(略)。
2流程說(shuō)明
本工藝根據(jù)廢水中污染物的化學(xué)性質(zhì),通過(guò)投加相應(yīng)藥劑,使其與污染物相互反應(yīng)生成沉淀去除。依據(jù)不同重金屬形成沉淀的pH要求不同,采用兩級(jí)沉淀-氣浮工藝對(duì)重金屬進(jìn)行處理。氰化物處理采用H2O2破氰,可使破氰更徹底、完全,而不增加廢水中的化學(xué)成分,減少后續(xù)處理負(fù)擔(dān)。各種槽液根據(jù)少量多次原則,分別送入相應(yīng)的廢水調(diào)節(jié)池后進(jìn)行處理。
(1)含鉻廢水處理
廢水進(jìn)入調(diào)節(jié)池,經(jīng)預(yù)處理后,控制pH在2.0~3.0,由泵提升至鉻反應(yīng)箱處理后,進(jìn)入酸堿綜合廢水調(diào)節(jié)池,反應(yīng)箱內(nèi)ORP控制在230mV左右,Cr6+還原成Cr3+,出水匯入酸堿綜合廢水調(diào)節(jié)池。原理::含鉻廢水中六價(jià)鉻主要有Cr2O27-、CrO24-、HCrO4-三種存在形式,酸性條件下主要以Cr2O27-存在。本工藝采用焦亞硫酸鈉還原法:pH控制為2.0~3.0,ORP控制為230mV條件下,Cr6+還原成Cr3+,然后,加堿調(diào)節(jié)pH至7~8,Cr3+形成氫氧化鉻沉淀去除。還原反應(yīng):還原劑采用焦亞硫酸鈉(Na2S2O5),化學(xué)方程式如下:2H2Cr2O7+3Na2S2O5+3H2SO4→2Cr2(SO4)3+3Na2SO4+5H2O產(chǎn)生的Cr3+在pH7~8條件下產(chǎn)生沉淀,化學(xué)方程式如下:Cr2(SO4)3+6NaOH→2Cr(OH)3↓+3Na2SO4
(2)含氰廢水處理
廢水進(jìn)入調(diào)節(jié)池,均質(zhì)均量后,由泵提升至破氰池,通過(guò)pH/ORP自動(dòng)控制系統(tǒng)加堿,控制池內(nèi)pH為8~9,ORP為400mV,加雙氧水曝氣處理,出水由泵提升至含氰廢水反應(yīng)箱,經(jīng)沉淀-氣浮后,匯入酸堿綜合廢水調(diào)節(jié)池;產(chǎn)生的污泥經(jīng)專(zhuān)用壓濾機(jī)處理后回收。化學(xué)反應(yīng)式為:H2O2+CN-→CNO-+H2OAg++OH-→AgOH↓
(3)酸堿綜合廢水
廢水進(jìn)入酸堿綜合廢水調(diào)節(jié)池,由泵提升至反應(yīng)箱,經(jīng)中和、沉淀、氣浮、過(guò)濾等工進(jìn)行反應(yīng)處理。原理:含重金屬的綜合酸堿廢水的pH經(jīng)酸堿中和,重金屬離子采用氫氧化物沉淀法去除。但各種金屬離子形成氫氧化物的pH值有所不同,很難一次性去除,故采用兩級(jí)沉淀-氣浮處理工藝使出水達(dá)標(biāo)。一級(jí)沉淀處理是在一體化設(shè)備內(nèi)通過(guò)pH/ORP自控系統(tǒng)加堿調(diào)節(jié)pH在8.5-9.5左右,加絮凝劑、助凝劑等藥物去除銅、鋅離子;二級(jí)沉淀處理通過(guò)pH/ORP自控系統(tǒng)加酸控制pH7~8,加絮凝劑、助凝劑等藥物去除鐵離子、鉻等?;瘜W(xué)反應(yīng)式為:M2++2OH-→M(OH)2↓M3++3OH-→M(OH)3↓
工程運(yùn)行情況
1工程調(diào)試
該公司主要有三類(lèi)廢水,每類(lèi)廢水均有專(zhuān)門(mén)的預(yù)處理方式,給調(diào)試工作帶來(lái)方便。調(diào)試步驟:首先,開(kāi)啟控制柜的電源總開(kāi)關(guān),開(kāi)啟空壓機(jī)使各反應(yīng)池曝氣系統(tǒng)運(yùn)行,開(kāi)啟加藥柜中的攪拌機(jī)使藥物均勻;然后,設(shè)置pH/ORP的控制參數(shù),破氰反應(yīng)池ORP設(shè)定為400mV、pH為8,鉻還原池ORP為230mV、pH為2.5左右,開(kāi)啟各加藥泵,使各反應(yīng)系統(tǒng)處于在線(xiàn)自動(dòng)控制狀態(tài),通過(guò)pH/ORP自動(dòng)控制系統(tǒng)保證各反應(yīng)池及時(shí)投加藥物,使反應(yīng)穩(wěn)定進(jìn)行;氧化還原后各廢水流入酸堿綜合廢水調(diào)節(jié)池,進(jìn)行綜合處理。各反應(yīng)池和沉淀池排放污泥,定期將污泥泵入壓濾機(jī)脫水,污泥交與相關(guān)資質(zhì)的單位回收。
2處理效果
該公司廢水處理站2011年9月1日竣工后,經(jīng)近7個(gè)月的調(diào)試運(yùn)行正常每天運(yùn)行10h,出水水質(zhì)穩(wěn)定,由當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)驗(yàn)收合格,出水各項(xiàng)指標(biāo)均符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。為進(jìn)一步考察該廢水處理站運(yùn)行的穩(wěn)定性,我院組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員,對(duì)水質(zhì)進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)。由上表可知,該公司廢水經(jīng)處理后水質(zhì)完全符合GB21900-2008標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)也符合設(shè)計(jì)要求。
結(jié)論
(1)針對(duì)該電鍍公司的廢水水質(zhì)復(fù)雜、水量大、難處理的特點(diǎn)。本工程實(shí)行清污分流,各類(lèi)廢水先預(yù)處理再綜合處理的原則,采用經(jīng)典化學(xué)法結(jié)合pH/ORP自控系統(tǒng)處理技術(shù)進(jìn)行處理,技術(shù)成熟、操作簡(jiǎn)單、效果穩(wěn)定可靠,能承受大水量和高濃度負(fù)荷的沖擊。(2)該處理工藝具有技術(shù)合理、可操作性好、自動(dòng)化程度高、投資少、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用中等、處理。效率高、出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)等特點(diǎn)。主要污染物去除效率達(dá)到98%以上,處理后水質(zhì)穩(wěn)定均達(dá)GB21900-2008排放標(biāo)準(zhǔn),該工藝處理類(lèi)似電鍍廢水可值得推廣應(yīng)用。(3)該工藝運(yùn)行費(fèi)用低,噸水直接運(yùn)行費(fèi)用約為1.58元,且占地面積少,污泥產(chǎn)生量少,回收價(jià)值高,可為類(lèi)似水質(zhì)電鍍廠的污水處理提供參考。